水泥球磨機內部通風狀況好壞,直接影響到粉磨效率發(fā)揮,這開流磨及采取自然拔風磨機比較普遍存問題。通風作用一方面可以及時將磨內細粉排出,以免影響粉磨效率;另一方面又可以降低磨內溫度,避免石膏脫水尾倉糊球堵篦。當物料水分偏大而磨機通風不良時,磨內水蒸汽排放困難,不僅潮濕細粉粘附堵篦縫,降低了單位時間內物料通過量及流速。同時,這些研磨體研磨物料時由于靜電原因還會襯板工作表面附著形成“緩沖墊層”,從而導致研磨體對物料沖擊破碎功能大大減弱。當襯板表層粘附細粉厚度達1mm時,能使研磨體對物料沖擊力減至無料時三分之一,進而導致磨機產(chǎn)量下降,粉磨電耗上升。
比較簡捷的解決辦法是在磨尾拔氣筒上部增設軸流風機,同時對磨機回轉篩、出料溜槽等部位進行密閉堵漏,防止因漏風而造成磨機通風短路。這樣磨機內部通風順暢,也徹底解決了磨頭冒灰的問題。同樣,鎖風系統(tǒng)也必須搞好,否則,風機的風從排料口處直接被抽走了,形成了通風短路,磨內就沒有多少風了。
水泥球磨機筒體開裂一般是由兩方面的原因引起的:一方面是筒體本身焊接質量低劣或筒體鋼板質量不符合要求,彎曲強度不夠造成疲勞斷裂;另一方面是生產(chǎn)過程中提高磨機的裝載量后,使筒體鋼板受力超過設計范圍,或其他原因超載引起筒體出現(xiàn)斷裂或裂縫。還有可能由于磨機筒體溫度變化較大引起內部應力造成破壞。有些使用較長的水泥球磨機、由于筒體內個別部位磨損嚴重、也會造成筒體強度不夠,出現(xiàn)裂縫。
下面為大家介紹解決水泥球磨機筒體開裂的處理方法:
清洗裂縫處的鋼板,找到裂縫的兩個端點、在端點處各鉆一個5—6mm的通孔、做為止裂孔,避免裂縫繼續(xù)延伸。用空氣劈槍或電弧氣割將裂縫內外兩面鋼板打成60°的三角槽。為了減少筒體變形,雙面坡口的槽底應相距2mm不要打通。選用41號焊條(或其他相應牌號的焊條)在烘箱內烘到25℃,取出后立即在筒體內壁三角形槽里焊兩層,然后把筒體外壁三角形槽焊滿。將筒體內壁已焊上的兩層劈掉,重新焊滿。如果裂縫過長應分段施焊。對筒體因多年使用磨損而出現(xiàn)的裂縫,修理時應在原來筒體上包上一層16—20mm(應視原筒體鋼板厚度而定)的鋼板,鋼板本身沿磨機軸線方向的接口采用單面焊接。